一、冷却塔存在的问题
我公司目前所使用的冷却塔是湿式双曲线自然通风逆流冷却塔,冷却面积750m2。该塔经过多年的运行暴露出结构、填料支撑及配水系统存在诸多不合理之处,极大地降低了冷却塔的出力,已不能满足多机组运行要求,并严重的影响了汽轮机组在夏季的安全运行。该塔存在的问题主要有:
1.填料支撑系统风阻大
双曲线自然通风塔是靠塔筒顶部与底部的空气密度差,使塔底冷空气获得上升推动力,从塔的进风口通过高大的双曲线形塔筒被抽向塔顶,从而在冷却塔的填料层面形成一定速度的空气流,与下淋的热水进行热交换,达到热水冷却的目的。因空气流动的动力完全来自塔筒的抽力,因此,自然冷却塔的阻风面积有一定要求。该塔采用容重大的水泥格网填料,填料支撑系统较复杂,风阻过大。实塔测试表明:塔内的空气流速低于0.5 m/s。
2.槽式配水系统配水不均
该塔采用槽式配水,其缺点是:矩形的硅配水槽体积大,绕流性差,对气流的阻力大,由于该塔的中央竖井及主水槽、水分槽、配水槽因施工误差大,其上的出水口各自都不在同一水平面上,存在高低水平的现象,导致低水平位置的配水槽水量大,高水平位置的水量小,甚至呈干涸状态。配水系统的倾斜是自然通风塔配水不均匀的另一原因。
3.喷溅装置淋水不匀
通风塔使用的喷溅装置为反射式喷嘴。这些喷溅装置存在着水膜布水中空现象、易堵塞、配水管变形等问题,很难实现淋水的均匀喷洒,再加上该塔配水槽的倾斜,使双曲线自然通风塔布水不匀,导致冷却塔配风不均匀,淋水密度大处通风阻力大,淋水密度小处通风阻力小,气流形成短路。气水之间不能充分换热,影响了冷却塔的冷却效果。
4.收水器
通风塔使用的收水器为FRP(纤维增强塑料)弧型板式,收水效率很低,其飘滴损失率高达0.1%,并且在运行过程中易变形、老化,对通风及飘滴造成更大的影响。更为重要的是FRP为易燃材料,在安装施工及日常维护过程中,易发生安全事故。
二、冷却塔优化改造实施
鉴于双曲线自然通风塔对阻力的高度敏感,首先应重视对填料的选型,对热力特性和阻力特性要两者兼顾,要特别重视填料本身对进塔风的阻力,有些填料虽然在试验装置中呈现出较高的热力特性,但由于其风阻较大,用在对阻力十分敏感的双曲线自然通风塔内并非优。经验告诉我们,如果双曲线自然通风塔内的风速达不到1.0~1. 2m/s,填料的热力特性再好,也发挥不出填料的优势,没有足够的冷空气,气水的热交换就无法充分进行。
配水不匀是影响双曲线自然通风冷却塔冷却效果的另一个重要因素。配水系统如果设计不合理,必然导致从配水管开始就产生配水不均;再者,反射型喷淋装置的形式较为落后,存在水膜布水中空等弊端,如果不能使塔内出水口在同一水平面上喷淋,就会加大布水不均及通风阻力。
由于双曲线自然通风塔的风速完全撒于塔体结构,一旦塔体建成投入运行,就难于改变进入塔体的风速。因此只有从改进凉水塔的结构设计入手,尽可能减少塔内每一构件对进塔风的阻力,才能保证进塔风达到大风速。
针对该塔的现状及存在的问题,进行如下优化改造。
1.尽可能的减小塔内风阻,将原有水泥格网填料更换为改性PVC薄膜填料。该填料片厚为0.45mm,比网格填料的阻风面积大大减小,其有效通风表面积约150m2/m3,较水泥格网填料大3倍以上,有效通风面积的增大在减小了风阻的同时增大了凉水塔热交换面积,提高了换热能力。
2.填料选择采用薄膜填料后,其容重极大减轻,因此,填料支撑系统的次梁隔一去一减少一半,总风阻面积可减少7.1%。同时将填料的承托改为钢管,由于钢管的弧面与填料的接触面很小,并且钢管具有良好的绕流性,可进一步降低风阻和配水的通流面积。改造前后见图。
3.将配水槽两侧配水口全部封死,全部改由槽底配水,确保每一喷头的进水口处于同一水平面,使其每一喷头的水压、出水量相同,彻底解决了由于配水不均带来的不良影响。改造前后如图2所示。
4.将现有的反射II型喷头更换为机力通风塔采用的WNⅡ型蜗牛喷头。该喷头喷溅方式为水滴喷溅,比水膜喷溅方式风阻小,喷淋均匀、无中空,可极大提高喷淋均匀效果。并具有良流性、进出口直径大、无堵塞的特点,非常适用于薄膜填料。
5.收水器改为MWDP70多波收水器,它具有收水率高、风阻适中的特点,既降低飘滴损失,又不增大通风阻力。
6.根据气象参数θ1=32.2℃、τ1=27. 8℃、p = 99992Pa和工艺参数τ1=45 ℃、τ2 =34℃,经过热力、空气动力计算,求得该塔的工作点参数为:设计气水比0.669,进塔空气量247.69万m3/h,单塔冷却水量4522 m3 /h。
三、改造效果
我公司共有750M2双曲线自然通风冷却塔2座,改造前,如2001年夏季,两塔共可处理3000 m3/h循环冷却水量,只能满足发电量为12MW、带抽凝的6#机组单独运行,并且夏季高循环冷却水温为τ1=49 ℃,τ2=37~38℃,Δt=11~12℃。多只能满足两台机组运行。改造后,2002年夏季在1#塔已改造、2#塔未改造情况下,两座冷却塔循环水量共为7400m3/h,4#59W机组,5#7.5MW机组,6#12MW机组(三机组均在纯凝工况下满负荷),可全部投入运行,夏季高水温为τ1=50 ℃,τ2=39~40℃,Δt=11~12℃。
平均实测风量1#塔为238.29万m3/h,2#塔(未改造)为207.12万m3/h;改造后发电机组年增加发电量为216万KW•h,若每度电按0.45元计,则增加产值97.2万元。另外,机组真空平均提高0.1%。